渦扇10的設計評審順利完成,也就意味著整個專案正式進入了研發環節。 而與此同時,生產製造方面的技術驗證工作也並沒有停下來。 410廠的技術室內,一群工程師正或站或坐地圍在幾臺電腦旁邊,看著crt顯示器螢幕上面的3d模型。 1995年,渦扇9的國產化率達到70%,標誌著為期4年的渦扇9發動機材料國產化專案告一段落。 在當時看來,剩下的30%,對於430廠來說,屬於很難在短時間內靠自身力量解決掉的部分。 好在隨後的兩年時間裡,鎬京方面倒也沒有擺爛。 除了透過精工計劃牽上常浩南和410廠這條線,成為渦扇10的技術驗證型號之外,最主要的成績就是把斯貝mk202的原始設計給數字化了。 當然,這也是常浩南去年年末就提出來的要求。 一型航空發動機的相關設計文件浩如煙海,如果全部呈現在紙質材料上,那恐怕能裝滿好幾個檔案櫃。 作為全國上下最瞭解渦扇9情況的人,他自然而然地也被拉進了渦扇10專案組。 而且這個過程中幾乎不可避免地產生丟失或者汙損,到時候又是一筆糊塗賬。 要把這種體量的實體資料從鎬京轉移到盛京,那絕對是個相當巨大的工程。 實在不是他們對430廠有什麼偏見。 作為當時華夏航空工業接觸過的,最先進的航空發動機,一些技術細節哪怕過了十幾年也還能記住。 只不過,到目前為止,大多數工作還是在老夥計身上幹: “你們確定……消化吃透了?” 楊慶露出了一個有些顧慮的表情: “第一個是把高壓渦輪軸承處的浮動環式封嚴裝置改為篦齒封嚴裝置,主要是為了防止封圈處的滑油結焦,導致浮動環卡死而不能動,最終造成浮動環與軸相磨形成漏油的縫隙,第二個是……” 當年引進斯貝的時候,原計劃是放在盛京這邊搞國產化的,但當時410廠正和606所一起搞渦扇6,擔心受到影響,就沒接這個活。 雖然解釋的頭頭是道,但顯然說服力並不很強。 旁邊的其它人雖然因為性格或者資歷的原因沒有直接開口質疑,但從反應來看,應該也是抱著差不多的想法。 “設計修改……” 所以430廠今年花了大半年時間,把絕大部分技術資料都搬到了電腦上面。 “嘶……你們這個渦扇9的設計,跟之前的斯貝mk202,好像有點差別了啊……” “確實,這個版本是經過修改的,最佳化過一些原始設計中不合理的部分。” 他說著伸手指向面前一臺電腦的螢幕: 一名410廠的老工程師摸了摸斑白的鬢角,略顯遲疑地說道。 但還是有不少技術人員去考察過這個型號。 這位叫做楊慶的工程師就是其中之一。 430廠的技術部部長張振華點了點頭。 而是斯貝仿製過程中出過類似的事情—— 80年代中期,430廠想要搞斯貝航改燃的時候,就因為高、低氣壓機的氣動設計沒有在原始型號上做足夠的分析試驗工作,忽視了艦用燃機在流路上與航發的差別,導致險些發生重大事故。 這還不算完,後來更是搞出過先整機試驗,後部件試驗這種足以讓人眼前一黑的狠活。 至於結果麼…… 斯貝改燃雖然理論上完成了鑑定試車,但從1990年到1993年整機測試時間只有大概60小時,實在沒什麼說服力,再加上沒有裝機物件,國產化率還上不去,就只好不了了之了。 總之,410廠對於這些同行不大放心,也是在情理之中。 張振華有些不好意思地撓了撓頭。 雖然他本人當時並沒參與,但也必須承認,自家單位過去在這方面確實劣跡不少。 好在他早就已經想好了如何面對這樣的質疑: “這幾處修改不是我們自己完成的,是去年年末來盛京開會的時候,常總幫我們指點出來的。” 沒有人接話。 不過張振華明顯聽到一陣鬆了口氣的聲音。 整齊劃一。 這個解釋顯然還是比較有說服力的。 當然,大家都是正經技術人員,不可能光是聽到常浩南一個名字就這麼過去了。 所以他又用了十幾分鍾時間,詳細解釋了一下進行這些改進的原因。 “所以我們這次,要攻克的技術難點主要有什麼?” 儘管有了渦噴14的技術積累,渦扇10的研發也在高速推進之中,但就好像哪怕985大學的學生回去做初中乃至小學試題也需要花時間一樣,要把渦扇9的國產化率從70%提高到100%,也絕對不是個一蹴而就的過程。 “三個方面。” 這次說話的是410廠的技術部部長林衛國,在鍾世宏升任副總經理之後,他便從波斯被緊急調了回來參與太行專案。這章沒有結束,請點選下一頁繼續閱讀!